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主進水閥工作密封投入腔壓力低原因分析與處理

2024-02-28 06:55王煥河惠振國陳孜豪穆君雄王華信
水電站機電技術 2024年2期
關鍵詞:密封環水閥球閥

王煥河,惠振國,田 凡,陳孜豪,孫 政,穆君雄,王華信

(湖北白蓮河抽水蓄能有限公司,湖北 黃岡 438600)

0 引言

主進水閥是抽水蓄能電站重要設備系統,同時兼備機組檢修期間有效安全隔離點;機組長時間停備有效截流水源,減少導葉漏水引起的汽蝕和導葉蠕動;參與機組工況轉換,機組調相封水、封氣,助力轉輪壓水、調相成功等功能,其作用相當重要。抽蓄電站主進水閥一般為球閥結構,設有一道工作密封和檢修密封。檢修密封通常為退出狀態,主進水閥參與機組檢修作為隔離點時投入并鎖定,工作密封在機組停備時為投入狀態,起到封水、封氣的作用,機組工況轉換球閥開啟前需要退出,保證閥芯自由活動。工作密封投入可靠性是評估主進水閥安全性能重要指標之一,如果工作密封投入可靠性降低或者失效會引起一系列問題,甚至會發生水力自激振乃至設備、人身事件,所以對工作密封狀態的監測、評估,有效地制定運維、檢修策略十分必要。

1 故障現象

2022年7月11日,機組監控畫面4號球閥工作密封投入腔壓力偏低,顯示2.34 MPa,正常壓力同上游壓力鋼管壓力2.6 MPa,同時出現 4號球閥下游密封供水過濾器堵塞的報警。在對過濾器清洗后壓力依舊持續緩慢下降,17日至19日壓力從2.5 MPa降至1.79 MPa。同時在機組運行、現地手動退工作密封的情況下,密封腔泄壓管有水排出,尤其在機組運行時水流狀態與流道壓力脈動和振動聲噪有直接關聯。

2 部件說明

球閥工作密封結構主要由密封座、密封環、固定環組成,操作源為上游水壓,密封投入機理為向密封座、密封環、球閥殼體組成的投入腔供水形成壓差(受力面積不同),密封環緩慢移動與固定環形成封水線。密封退出機理為投入腔泄壓,密封環在流道壓力作用下緩慢遠離固定環形成空隙,便于閥芯開啟關閉。密封座在001號-003號密封對應區域鋪焊鋁青銅,范圍大于密封活動行程,目的是減少密封環滑動摩擦力。

圖1 工作密封裝配圖

工作密封操作水取自上游壓力鋼管,經過濾器、液控操作三通閥注入投入腔,投入腔分別裝有3個位置傳感器和1個壓力開關用于判斷密封投、退信號,殼體頂部和底部在投入腔對應位置各有1個孔,用于投入腔排氣、手動投密封、耐壓測試。另外殼體底部在密封環與殼體組成的手動退出腔對應位置設置1個孔,用于外加泵退密封、觀測、耐壓測試。

圖2 工作密封操作水源圖

圖3 工作密封環裝配圖

球閥工作密封過濾器為雙向切換形式,過濾精度較高[1],水力損失較大,基于球閥工作密封投入時,工作環境特點一是用水量不大,二是投入時間較短,不需要持續供水,只需保壓。該過濾器選型在部件正常的情況下合理,滿足實際要求。

3 原因分析與論證

(1)工作密封投入腔壓力下降與過濾器沒有直接關聯,是投入腔有滲漏點導致供給側流量小于滲漏側引起的,相反過濾器出現堵塞現象一是本身可能有部分堵塞,二是出現滲漏點導致短時間過流量大使堵塞面積增大引起報警。

(2)現場觀察手動退出腔在殼體底部排水觀測孔有間歇的水滴,可以判斷001號或003號密封有極其微小的滲漏缺陷,但是不足以導致滲漏流量大于供給流量,所以排除001號和003號密封原因。

(3)從現象“機組運行、現地手動退密封的情況下,密封腔泄壓管有水排出,尤其在機組運行時水流狀態與流道壓力脈動和振動聲噪有直接關聯?!被究梢源_定002號密封封水不嚴,流道中壓力水通過002號密封滲入投入腔,再通過液控三通閥的泄壓管路排至排水溝。

(4)7月19日,對過濾器濾芯取掉測試時發現投入腔壓力能維持在2.5 MPa,且沒有持續下降的現象,過濾器過流量增大后能與滲漏量平衡,同時也可以判斷002號密封存在滲漏問題。

綜上所述,4號球閥工作密封投入腔壓力低,是002號密封缺陷所致,具體故障點目前無法確定。有可能是002號密封破損,也有可能對應密封座的鋁青銅存在脫落,坑蝕等情況,具體屬于哪種原因還要結合拆卸后再定論。

4 缺陷影響

球閥工作密封投入狀態下安全可靠性降低,如果投入腔無法保壓,壓力持續降低至密封動作值時,不考慮摩擦力,水壓平衡值為1.6 MPa。有可能造成密封環微小的滑動,形成與固定環細小空隙,這種情況下容易引起水力自激振。

如果缺陷進一步擴大,造成工作密封無法投入,則會增加導葉漏水量,增加過流部件的氣蝕危害,同時對機組啟停機流程也會有直接影響。

5 檢修處理

結合機組檢修對4號球閥工作密封拆卸檢查,發現002號密封環有多處老化破損的情況,與前期分析完全吻合。工作密封環001號-003號密封均為丁腈橡膠材質(NBR),投運至今已有13年。

圖4 密封破損照片1

圖5 密封破損照片2

此次密封選型不再延用丁腈橡膠D型密封,而是采用SKF品牌聚氨酯材質(G-ECOPUR)定制密封,同步在原有結構基礎上改善密封配合和相對摩擦性能,相較丁腈橡膠材質,聚氨酯材質具有卓越的耐磨性和較高的產品硬度,依據前兩臺球閥檢修使用經驗,無論是裝配便捷亦或后期運行的狀態數據,都表現出良好的性能品質。

圖6 聚氨酯密封性能參數

圖8 不同密封材質性能對比(耐磨損)

部件裝配后經靜態耐壓測試確認密封裝配成功,閥體充水后經投退測試確認密封環動作狀態正常,后期對工作密封投退時間、有效行程、速率平衡等方面運維數據進行定期收集和專業評估,最終確認缺陷成功消除。

圖9 密封裝配照片

圖10 密封座裝配照片

6 結論

本文系統分析了抽蓄電站主進水閥工作密封典型故障缺陷,闡述了部件設計及配合機理,深入論證了缺陷成因,并且為工作密封關鍵部件的產品選型提供了成功經驗,具有廣泛的參考借鑒意義。

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