?

井筒隔熱油管技術在渤海高含蠟B油田的應用

2024-03-04 08:49柴世超王欣然
天津科技 2024年2期
關鍵詞:含蠟井口油管

柴世超,王 迪,王欣然

中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459

0 引 言

對于含蠟原油的流變性,國內外專家學者已通過研究取得了共識[1-4]。在溫度降低到一定程度時,蠟逐漸結晶析出,并以固體顆粒形式懸浮于液態原油中,此時原油表現出假塑性、觸變性等非牛頓流體性質;若溫度進一步下降,則蠟晶進一步增多并相互聯結,形成三維網絡結構,原油的液態組分包含于其中,原油整體失去流動性?;诤炘偷纳鲜鎏匦?,其在井底流到井口的過程中隨著壓力及溫度的逐漸降低,井筒結蠟越來越嚴重,會給油井正常生產管理帶來巨大困難。為了解決這一問題,有的油田嘗試了很多清蠟方法[5],如電加熱清蠟、機械清蠟、常規熱洗清蠟、智能熱洗清蠟、化學清蠟等;有的油田還嘗試了微生物采油技術[6];還有一些專家學者做了熱力采油研究[7-8]。渤海B油田根據自身特點及海上油田的特殊性,嘗試利用隔熱油管保溫技術進行防蠟,取得了很好的效果。

1 油田概況

渤海B油田位于渤海遼東灣海域,油田范圍內水深18.5~20 m,環境溫度為-25~28 ℃。儲層為東二下段Ⅰ上、Ⅰ下、Ⅱ及Ⅲ油組,儲層埋深為2 102 m。油田儲層為三角洲前緣沉積的粉砂巖、細砂巖和中-細砂巖。單砂層厚度較薄,多數不足10 m。儲集空間以粒間孔為主,物性中等,孔隙度主要為23%~33%,滲透率主要分布在10~300 mD 之間。地面原油具有密度?。?.807~0.836 g/cm3)、黏度低(1.67~3.31 mPa·s)、凝固點(14~23 ℃)和含蠟量高(9.22%~12.23%)等特點。該油田利用天然能量開發,單井產油能力為30~100 m3/d。

2 存在問題

在開發方案設計階段未認識到高含蠟對油井生產的影響,沒有采取相應的防蠟措施。在生產初期雖然也采取了鋼絲清蠟、加熱車清洗等措施,但效果并不理想,致使該油田在投產后由于井筒結蠟嚴重基本沒有正常生產,僅在夏天間歇生產,如圖1 所示。該油田利用天然能量開發,油井沒有自噴能力,采用電潛泵舉升方式生產,如圖2 所示,A7 井在投產初期日產油在70 m3/d左右,電泵吸入口壓力基本穩定在11.5 MPa左右,生產90 d以后,泵吸入口壓力和日產油都開始出現劇烈波動,140 d以后,泵吸入口壓力快速上升,產油量迅速下降,不到一周時間,該井不能正常生產。

圖1 渤海B油田日產油曲線Fig.1 Daily oil curve of Bohai oilfield B

圖2 A7 井生產曲線Fig.2 Prodution curve of Well A7

3 原因分析

渤海B油田原油含蠟量為12.2%,屬于高含蠟原油,通過旋轉黏度計法,測定原油析蠟點為35 ℃。根據該油田井筒溫度測試結果,下入隔熱油管前在垂深680 m左右井筒溫度就從油層中部溫度的73 ℃降至35 ℃,井筒溫度降到原油析蠟點,蠟開始析出并附著在油管內壁。隨著析出的蠟越來越多,油管內徑越來越小,直至堵塞,致使油井不能正常生產。這一點可以從A7 井不能正常生產后通過鋼絲取樣看到,如圖3、4 所示,此時油管已經被析出的蠟充滿,導致電泵吸入口壓力上升、產量下降,直至最終不能生產。

圖3 A7 井井筒溫度曲線Fig.3 Wellbore temperature curve of well A7

圖4 A7 井井筒取樣照片Fig.4 Photo of A7 wellbore sampling

4 隔熱油管保溫原理

隔熱油管由內、外管和隔熱材料組成,如圖5 所示,在內管外壁和外管內壁之間形成了一道隔熱夾層,通過對隔熱夾層綜合采用抽真空、熱反射、熱對流阻斷三大隔熱技術,確保了隔熱油管的保溫性能[9-10]。稠油熱采就是利用隔熱油管的保溫性能,減少注蒸汽熱損失,提高蒸汽的利用率[11-12];高凝油開采利用隔熱油管減少原油舉升過程中的熱損失,避免在油管內出現結蠟現象[13],保證油井正常生產。

圖5 隔熱油管結構示意圖Fig.5 Schematic diagram of insulated tubing structure

5 隔熱油管下入深度設計

5.1 設計原則

前文已經提到渤海B 油田原油析蠟點溫度為32 ℃,因此,隔熱油管下入深度的原則是保證井筒溫度必須高于原油析蠟點32 ℃。

5.2 設計下入深度與井筒溫度關系

如圖6 所示,在該油田A7 井中下入隔熱油管后,計算得到的井口溫度大大增加,井口溫度在未下入時為20.3 ℃、下入深度為550 m時,井口溫度增加到32.7 ℃;當下入1 000 m時,井口溫度達到了40.2 ℃。由此可見,隔熱油管的使用對保證井口溫度有著良好的作用,并且下入深度越深,井口溫度也越高,保溫效果越好,但考慮到隔熱油管自身較重和價格昂貴,所以需要對隔熱油管下入深度進行優化,既要保證保溫效果,又要考慮經濟性。

圖6 A7 井隔熱油管下入深度與溫度關系曲線Fig.6 Relationship between depth and temperature of insulated tubing in Well A7

5.3 隔熱油管下入深度優化

當隔熱油管下入深度為550 m時,油井井口溫度超過原油吸蠟點溫度。理論上,下入550 m隔熱油管即可達到要求,但在現場實施中隔熱油管下入深度設計還需要考慮以下三方面因素。

①原油析蠟規律:含蠟原油在井底流到井口的過程中,隨著壓力及溫度的逐漸降低,析蠟點逐漸升高,井筒結蠟越來越嚴重。也就是說,原油在井筒舉升過程中,蠟是逐步析出的。這個規律從圖7 也可以看到,雖然旋轉黏度計法測定在溫度為32 ℃時的剪切應力開始明顯增大,但并不是說從這個溫度蠟才開始析出,而是在此之前蠟就已經析出,只不過有一個從量變到質變的過程。對渤海B油田來說,溫度為32 ℃時是這個變化過程的拐點。

圖7 A7 井原油剪切應力與溫度的關系Fig.7 Relationship between shear stress and temperature of Well A7 crude oil

②生產管柱接頭處存在散熱缺陷,如雙公短節、安全閥、座落接頭、隔熱油管接箍等處存在散熱缺陷。

③要考慮環境溫度的變化。渤海B油田位于渤海遼東灣海域,一年四季環境溫度變化較大(-25~28 ℃),在下隔熱油管前,只有在環境溫度較高的季節油井才能正常生產,其余季節由于環境溫度低導致井筒結蠟而不能正常生產。

在考慮以上3 個因素的影響下,設計井口最低溫度要高于采用旋轉黏度計法測定的析蠟溫度8~10 ℃,據此計算隔熱油管下入深度為1 100 m,設計井口溫度為40~42 ℃。

6 實施效果

渤海B油田下入隔熱油管后,井口溫度滿足了設計要求,解決了井筒結蠟問題,保證了油井全年正常生產。從單井上看,以A7 井為例,下入隔熱油管后井口溫度由20.3 ℃上升到43 ℃,高于析蠟點,該井生產狀況得到了明顯改善,泵吸入口壓力由劇烈波動變為平緩,由短暫生產變為可以連續生產,且日產油較之前也有大幅增加。從整個油田看,1 500 d 以后其余井也陸續更換為隔熱油管,當年累計產油22.09×104m3,是前4 年累計產油量的1.51 倍。

7 結論與建議

①通過隔熱油管下入深度設計優化研究,結合原油析蠟規律、生產管柱散熱缺陷和環境溫度等因素分析,確定了油井下入隔熱油管深度。實施后,井筒溫度達到了設計要求,解決了渤海B油田油井由于井筒析蠟造成的不能正常生產的問題。

②對于高含蠟油田,建議在油田建設階段充分研究分析蠟對生產的影響,并優化設計防蠟措施,以減少對生產的影響?!?/p>

猜你喜歡
含蠟井口油管
連續油管開關套管滑套壓裂工藝的應用探討
高含蠟原油管道蠟沉積研究綜述
140MPa井口壓裂四通管道沖蝕分析
某高壓氣井13Cr 油管擠毀和脫扣原因分析
含蠟原油靜態磁處理降黏試驗
臨邑至濟南原油管道清管效果研究
含蠟原油非牛頓流變特性
CO2驅油系統的井口預警系統設計
淺析連續油管井控風險及應對措施
氣田開發試采井口流程探討
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合