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淺談提高輕苯收率的改進方法

2016-05-30 20:53王瑩
決策與信息·中旬刊 2016年8期
關鍵詞:改進方法收率影響因素

王瑩

【摘要】本廠凈化系統中輕苯的回收與分離,采用洗油洗苯和管式爐加熱富油法蒸餾脫苯工藝。本文通過對影響輕苯收率主要因素的分析,找出解決的方法,從而達到提高輕苯收率的目的。

【關鍵詞】輕苯;收率;影響因素;改進方法

一、前言

煤氣中的苯族烴在洗苯塔內被吸收的程度被稱為回收率。輕苯作為焦化廠重要的化工產品之一,其收率的高低是評價輕苯回收工段的重要指標之一,同時關系到我廠的經濟效益,輕苯收率過低,還會造成重要化工原料的巨大損失和資源能源的超級浪費。目前,焦化廠凈化系統苯吸收采用的是洗油吸收法,這種方法工藝簡單,經濟可靠。

二、工藝簡述

河鋼集團宣鋼焦化廠煤氣凈化系統煤氣發生量4.5-5.5萬m3/h,煤氣經過洗硫化氫、洗氨、洗苯后,部分回爐,部分供給后序用戶使用?;厥蛰p苯系統采用洗油洗苯和管式爐加熱富油法生產輕苯的工藝系統,洗油消耗量穩定在90-100m3/h。

三、影響輕苯收率的因素

用洗油自煤氣中吸收粗苯,是典型的吸收過程,可由下述傳質方程描述:

G=KF△p 式中:G—吸收粗苯量;K—吸收傳質系數;△p—吸收推動力,對數平均壓力差;F—吸收表面積

經分析,得出影響輕苯收率的主要因素如下:

(一)吸收溫度。吸收溫度決定于煤氣和貧油溫度,也受大氣溫度的影響。吸收溫度高時,洗油液面上粗苯蒸汽壓隨之增大,吸收推動力減小,因而使粗苯回收率降低;但吸收溫度也不宜過低,當溫度低于10~15℃,洗油粘度顯著增加,吸收效果不好。根據資料顯示洗油吸收煤氣中的苯的最佳溫度為25度 ,貧油冷卻溫度要求控制在 28度左右。而生產運行過程中洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度受季節影響較大,冬季氣溫低,溫度容易控制,到了夏季,洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度均高。貧油溫度一般為32度左右較要求值偏高,從而降低了苯的吸收效率

(二)洗油質量及循環量。洗油是高溫煤焦油230~300℃的餾分。洗油在循環使用過程中,不飽和化合物聚合成高分子聚合物,溶于洗油中,使洗油質量變壞,洗油在循環過程中其質量逐漸變差,主要表現在黏度、密度均會增大,使洗油均勻分布受阻,造成洗苯能力下降,同時給脫苯帶來了困難。增加洗油循環量,可降低洗油中粗苯含量,因而可提高粗苯回收率。但循環量也不宜過大,以免在脫苯蒸餾時過多地增加蒸汽和冷卻水的耗量。循環洗油量隨吸收溫度的升高而增加,一般夏季循環量比冬季多。

(三)吸收面積。增大吸收塔內汽液兩相的接觸表面積,有利于粗苯的吸收。目前,洗苯塔阻力過高,在3000pa左右,規程要求在1500pa以下。

(四)蒸汽。輕苯的生產是富油的解析過程,目前采用一塔式直接生產輕苯工藝。脫苯塔操作的好壞,直接影響輕苯產量。當蒸汽壓力波動較大、時間較長時,由于脫苯塔塔頂溫度和塔壓隨著蒸汽量變化而變化,直接影響到粗苯的質量和產量。

(五)富油預熱溫度。富油是洗油和苯的混合物,根據沸點的不同,利用蒸餾的原理,將苯從富油中分離出來,在塔內操作條件一定時,提高富油預熱溫度,可增加富油脫苯程度。富油預熱溫度的高低真接影響到脫苯塔的脫苯效果,富油預熱溫度穩定控制在180±2℃有利于脫苯蒸餾。目前,富油預熱溫度在165℃左右,嚴重影響了脫苯效果。

(六)重苯、萘溶劑油采出不合理。重苯、溶劑油側線采出不合理,將影響到整個脫苯塔操作的穩定。重苯、溶劑油采出量過大時,會造成脫苯塔內苯汽流失,重苯、溶劑油采出量過小時,造成脫苯塔內重質組分大量溶于洗油中,洗油萘含量增大,洗油質量變差。

三、改進方法

(一)降低煤氣入口溫度和洗油溫度。在生產操作中,嚴格控制洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度,并保證洗油溫度高于煤氣溫度2~4℃,以防止煤氣中的水冷凝進入洗油中,使洗油乳化。具體措施如下:(1)加強三臺初冷器的操作,保證集合溫度在18~22℃,從而使洗苯塔煤氣入口溫度控制在指標范圍內。(2)加強換熱器的清洗,控制洗油溫度在指標范圍內。通過煤氣入口溫度和洗油溫度的降低使洗苯后煤氣含苯量明顯降低,有效地增加了輕苯的回收率

(二)提高洗油質量。在生產操作中,為了保證和穩定循環洗油質量,必須對洗油進行再生??蓪⒃偕鞯诇乜刂圃?85~195℃,洗油總量的2~ 4%引入再生器進行再生。通過加大排干渣量、增加排干渣次數, 由原來的每周三次改為每班一次、排稀渣、改變補洗油操作、富油槽實現低液位操作等方法,確保洗苯塔前工序的穩定,避免煤氣夾帶大量焦油、萘、氨等進入洗苯塔造成洗油質量惡化。

(三)增大接觸面積。洗苯塔阻力過高,應該清洗洗苯塔。

(四)穩定蒸氣。針對脫苯塔蒸汽不穩定的原因,從這幾方面進行改進:1.檢查蒸汽管路,改進管路設計,減少放散點,在蒸汽管路末端增加疏水器,對跑冒滴漏點進行了治理,使蒸汽利用率得到提高。2.積極與供氣方協調,保證入管式爐蒸汽壓力與流量的穩定性。3.加強自動控制的穩定性,穩定串級調節。

(五)穩定富有預熱溫度。穩定富有預熱溫度的具體方法:1.加強管式爐的管理,提高熱效率。⑴定期清理噴火燒咀上的結炭;⑵合理調節煙囪翻板及風門開度,保證合適的空氣剩余系數;⑶定期排放煤氣管道積水,杜絕煤氣帶水對爐溫的影響。2.富油管道保溫修補,減少熱損失。3.加強自動控制程度,使預熱溫度的串級調節更穩定。4.制定合理的換熱器清洗制度,確保換熱效果。

(六)規范側線采出制度。規范側線采出制度,要求每班安排崗位人員對側線采出情況進行2次確認。輕苯冷凝器后的輕苯溫度在水溫條件滿足下,需嚴格控制在35℃以下,讓苯混和蒸汽能最大限度在輕苯冷凝冷卻器中被冷凝下來,保證輕苯不流失。

四、結論

本廠2015年7月份對粗苯工藝進行了改進, 改進前輕苯收率平均為0.78%,改進后輕苯收率提高到0.82%,效果非常明顯。影響輕苯生產的因素還有很多,如設備、電氣、突發事故等,我們在日常操作中,必須通過細化操作,合理控制操作溫度,努力改善洗油質量,穩定富有預熱,緩解蒸汽的影響,制定完善的操作制度,就一定能提高輕苯的收率和質量。

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