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萊鋼3 200 m3 高爐降料線停爐操作實踐

2024-01-07 13:44胡亞濤
山西冶金 2023年11期
關鍵詞:爐況爐頂爐溫

胡亞濤

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠,山東 濟南 271104)

0 引言

萊鋼3 200 m3高爐于2010 年3 月16 日開爐投產,單位爐容產鐵量10 534.45 t。按計劃于2022 年1月1 日09:56 開始降料線停爐,2022 年1 月2 日06:06 料線降到預定位置,降料線至27 m,總共耗時20 h(降料線期間有1 次休風,實際為18 h 25 min)。本次降料線過程共計耗風400 萬m3,累計耗氧53 547 m3,爐頂打水2 918.5 m3,臨時打水槍打水345.5 m3,總耗水量3 264 m3,達到了安全、快速、順利、準確的降料線停爐計劃的要求。

1 降料線前的準備工作

1.1 停爐前預休風情況

預休風前爐況基礎較差,焦比保持440 kg/t,12月29 日12:15—19:40 小休風。主要工作:處理爐頂打水槍,保證20 只爐頂打水槍全部正常;拆卸東西2 支十字測溫槍,并安裝臨時打水槍法蘭裝置;開爐身探瘤孔,接好閥門及氮氣管子,降料線期間爐身通氮氣;檢查爐頂熱電偶,在爐頂4 個上升管安裝臨時溫度測點電偶;爐體4 個方位安裝4 個鋼標尺,監測爐體在降料線過程以及大修期間的升降情況;在十字測溫法蘭處接煤氣取樣裝置,用鋼管引到爐臺,在降料線時定期取煤氣樣化驗分析[1];休風期間對冷卻設備進行檢查,風口小套打壓,杜絕向爐內漏水,鑒于爐況基礎較差,風氧維持不全堵18 號、36 號風口。

1.2 復風后爐況情況

29 日復風后爐況逐步恢復,由于爐況基礎較差,操作采取保守操作:適當提高爐溫(以w(Si)表示,下同)至0.40%~0.55%,保持合適的堿度,從而保證爐況穩定順行,熱量充沛,爐缸工作活躍。30 日夜班由于旋風除塵器上排灰閥磨漏進行了休風處理,復風后白班風量逐步增加到5 000 m3/min,中班風量增加到5 500 m3/min。31 日夜班爐況出現波動,風量適當控制在5 100~5 400 m3/min,富氧3 000 m3/h,白班爐況逐步穩定,后期風量逐步增加到5 700 m3/min,富氧5 000 m3/h。中班保持爐況穩定,但水溫差偏高,平均6.0 ℃??紤]到1 月1 日夜班需要加停爐休風料,中班風量維持在5 700~5 800 m3/min,富氧適當增加到8 000 m3/h。1 日夜班風量維持中班水平,富氧8500m3/h,水溫差6.5 ℃。29 日至31 日17:00 復風,焦比維持在440 kg/t,煤比為110~120 kg/t,期間爐況雖然出現波動,但在操作上采取的措施較保守,爐況整體可控,為降料線提供一個相對穩定的爐況基礎。

1.3 全焦料情況

12 月31 日17:00 調整負荷為550 kg/t,全焦負荷料如表1 所示,按照w(Mn)=0.6%,每批料配加錳礦0.7 t,配料w(Si)按0.8%,爐溫控制在0.8%~1.0%,鐵水溫度控制在1 520 ℃以上(見表2)。

表1 全焦負荷料

表2 中班上全焦料時爐鐵水成分、熱量統計

1.4 休風料情況

1)1 月1 日夜班01:00 開始上休風料25 批,之后加51 t 蓋面焦,加完后停止上料,開始降料線。休風料組成:第一組為凈焦20 t+8 批輕料+凈焦20 t+8 批輕料+凈焦10 t+9 批輕料;第二組為加凈焦51 t;停爐料共計裝入焦炭913.6 t,鐵量1 194 t(見表3)。

表3 休風料

2)06:45 發現33 號風口壞。07:45 休風,共計上休風料23 批,料線為南尺1.99 m,北尺2.11 m,東尺2.16 m。07:45—08:30 休風更換33 號小套,08:30 復風,料線2.32 m。09:56 上完休風料第25 批后開始降料線,當時料線2.32 m,爐內剩余鐵量1 219 t。

3)煤氣利用變化:31 日17:00 焦比改530 kg/t后,20:00 煤氣利用率由41%以上降至40%,中班前4 h 的燃料比577 kg/t,后4 h 的燃料比為644 kg/t,平均燃料比為610 kg/t。1 日01:00 上停爐料后,03:00煤氣利用率降至37%左右,05:00 降至35%左右。

4)爐溫熱量情況:由于中班爐溫熱量偏低未達到停爐方案規定要求,夜班時據平均燃料比735 kg/t進行平衡爐溫,最后3 爐鐵爐溫、熱量達到方案要求(見表4)。

表4 降料線鐵水成分、熱量統計

2 降料線過程

2.1 爐頂打水及風量變化

08:30 復風后逐漸恢復風量(復風后未噴煤),09:00時將風量加到4 700 m3/min,09:30 風量加到4 800 m3/min,09:45 風量加到5 000 m3/min。09:56開始降料線,頂壓按0.038 倍風量進行控制。東西十字測溫臨時打水槍開始打水,每只流量為22 m3/h。11:45 減風到4 800 m3/min,頂壓按0.040 倍風量控制。14:05—16:35 休風更換32 號、28 號風口小套。16:35 復風累計風量158.9 萬m3。復風后風量逐步恢復到4 150 m3/min,頂壓按0.044 倍風量控制。18:05 風量加到4 300 m3/min,頂壓按0.044 倍風量控制。19:00減風到4 000 m3/min,此時料線為雷達18.69 m,東尺19 m,累計風量216 萬m3,同時調整東西十字測溫臨時打水槍流量,每只12 m3/h。19:50 切煤氣,料線19.63 m,累計風量231.1 萬m3。19:45 風量減到最低1 560 m3/min,風壓47 kPa,頂壓22 kPa,聯系能源動力廠開火炬大放散,19:50火炬放散眼鏡閥開到位,荒煤氣走火炬放散,能源動力廠煤氣凈化關2 650 mm 蝶閥(19:49 關到位)和眼鏡閥(19:52 關到位),20:17 時800 mm 均壓蝶閥、眼鏡閥關到位。后逐步加風,于20:00 風量加到2 910 m3/min,頂壓按0.0326 倍風量控制,提高至95 kPa,風量、頂壓保持穩定至1 月2 日00:00。00:00 開始逐步減風、降頂壓,00:20 停氧,累計氧量53547m3。04:00 風量減至2 290 m3/min,頂壓降至80 kPa,此時料線為雷達25.07 m,東尺26.2 m。04:30 開始逐步緩慢加風,提頂壓,05:50 風量穩定在3 100 m3/min,頂壓88 kPa。06:06 休風,此時料線為雷達25.45 m,東探尺約27 m,累計風量3 999 944 m3,具體參數如表5 所示。

表5 降料線期間操作參數

2.2 出鐵情況

1 月1 日09:31—12:01 打開4 號鐵口出鐵,12:01 堵口,累計風量63.1 萬m3,出鐵445.66 t,鐵水溫度1 550 ℃,爐溫1.43%,爐內剩余鐵量891.3 t。

2 日03:55 打開2 號鐵口,04:05 打開4 號鐵口,2 個鐵口共出鐵220 t,出渣240 t(見表6)。06:06 休風,休風后從風口中觀察料面在風口的位置發現,除西南方位料面在風口以上,其他方位基本在風口及以下位置,達到一半風口吹空的預期效果。

表6 降料線出鐵統計

2.3 料線及煤氣成分變化

本次降料線過程CO2含量沒有出現明顯拐點,切煤氣時的料線為19.63 m,達爐腰位置。期間風口漏水嚴重,煤氣成分H2含量一直異常偏高。11:30 時料線在8 m 左右,此時φ(H2)達到4.5%,14:00 料線到達14.01 m 時,φ(H2)達到最高7.3%。14:50—16:35 休風更換漏水風口后,H2含量下降到正常范圍。煤氣成分如表7 所示。

表7 煤氣成分原始數據表

2.4 頂溫控制

降料線期間頂溫控制的原則:切煤氣前,為確保高爐降料線及布袋運行安全,當爐頂溫度難以控制時,采用打水和減風相結合的方式,控制頂溫在250~300 ℃,頂溫不得超過300 ℃,干法除塵進口溫度不超過260 ℃。切煤氣后,適當提高爐頂溫度,將溫度控制在300~350 ℃(見圖1),保證下閥箱溫度小于120 ℃,氣密箱溫度小于70 ℃。

圖1 降料線期間頂溫趨勢

2.5 風口工作情況

08:30 復風后,堵33 號風口,降料線期間風口工作正常,12:00 煤氣在線分析φ(H2)達到9.02%,煤氣取樣化驗成分φ(H2)也達到了6%以上。13:30 發現32 號風口損壞,減風期間發現28 號—33 號之間風口頻繁下渣皮,風壓10 kPa 左右,28 號風口灌渣,14:50—16:35 休風更換32 號、28 號風口小套。16:35復風后堵32 號風口,φ(H2)下降至正常水平3%以下,煤氣取樣化驗顯示φ(H2)在4.7%左右。從風口成像看風口工作恢復正常。2 日00:30 分27 號—36 號風口頻繁下渣皮,01:30 時12 號風口被渣皮堵住一半;01:50 時11 號風口被渣皮堵住一半;02:50時27 號、28 號、31 號、35 號風口暗紅,有毛刺;03:00時10 號風口被渣皮堵??;03:10 時8 號、9 號風口周圍掛渣明顯;03:20 時10 號—14 號風口被渣皮堵??;03:30 分8 號—15 號風口被堵??;04:00 時17 號—26 號風口發暗;05:30 時31 號風口發暗,06:10 休風停爐。

3 結論

1)本次降料線過程安全、順利、準確,達到了預定的降料線停爐要求,停爐料中金屬鐵出凈。

2)降料線時間為20 h 10 min,除去14:50—16:35 共105 min 的休風時間,實際降料線時間為18 h 25 min,期間未發生大的爆震,料線到達爐腰時頂壓有波動但料線沒有明顯變化。

3)切煤氣之前頂壓按(0.038~0.044)×匹配風量,切煤氣之后頂壓按0.0326×匹配風量,頂壓使用水平提高,使得本次降料線時間縮短。

4)本次降料線過程中,切煤氣后使用荒煤氣放散,降低了煤氣放散過程中的噪音和污染。

5)停爐料改變以往分兩段負荷的加入方式,有利于提高降料線過程中爐溫熱量,實踐表明此停爐料方式能夠滿足降料線的熱量需求。

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