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通才1 860 m3 高爐開爐快速達產實踐

2024-01-07 13:44馬全強趙高峰
山西冶金 2023年11期
關鍵詞:通才鐵口爐況

馬全強,高 勝,趙高峰

(山西建邦集團有限公司,山西 曲沃 043400)

0 引言

通才2 號1 860 m3高爐設東西兩個鐵口,24 個風口,采用串罐無料鐘爐頂,2022 年11 月15 日根據公司整體安排停爐中修,進行了熱風爐檢修、礦槽襯板改造、風口澆筑、鐵口修復、爐體噴涂等工作。根據公司計劃于2023 年3 月1 日點火開爐,通才1 860 m3高爐開爐前制定了科學合理的開爐達產方案,采用爐缸填充枕木開爐,重點抓好烘爐、打壓試漏、人員培訓、料流軌跡測量、設備試車、開爐料裝料等工作,確保高爐安全開爐、快速達產。

1 開爐準備階段

1.1 高爐烘爐

高爐中修開爐前必須進行烘爐操作,通才1 860 m3高爐中修時進行了風口澆筑、鐵口修復、爐體噴涂等工作,在高爐烘爐過程中,參考澆注料的烘爐曲線及工期進度制定了高爐的烘爐曲線,本次高爐烘爐時間為158 h。烘爐的目的是緩慢蒸發高爐內耐火材料砌體內的水分,提高砌體整體強度,避免開爐升溫過快,水分快速蒸發會影響噴涂料使用效果,烘爐的重點是爐底和爐缸[1]。烘爐效果在一定程度上影響開爐初期的熱量平衡和合理爐型,對高爐達產和后期煤氣流的合理分布有重要作用。烘爐前,在東鐵口埋入氧槍,在西鐵口安裝煤氣導出管,使用自流澆筑料填充導管與鐵口間隙,通才1 860 m3高爐嚴格按照烘爐曲線烘干鐵口澆注料、風口澆筑料、爐身噴涂料等水分。圖1 為高爐烘爐曲線控制溫度和實際溫度。

圖1 高爐烘爐曲線

1.2 打壓試漏

烘爐結束后,高爐本體和熱風系統需要打壓試漏,各區域安排專人檢查記錄,發現問題做好標記,在試漏結束后統一進行處理。高爐本體、熱風系統試漏分氣密性試漏和強度性試壓兩步。進行氣密性試漏時,將冷風壓力加至200 kPa,查找漏點,做好標記。進行強度性試壓時,將風壓加至250 kPa,查找漏點,進行標記。提前制訂詳細的打壓試漏方案,各區域均需落實責任人,加強工藝工與機修工的檢查和記錄工作監督,打壓試漏結束后,在高爐休風時進行漏點處理,拆除爐內烘爐導管和隔板,開始在爐缸裝填枕木,同時在爐頂開始安裝料流軌跡測量設備。

1.3 設備聯動試車

設備穩定運行是高爐順利開爐和快速達產的基礎,開爐前,對高爐設備進行了充分試運轉,在各區域劃分了包機責任人,對設備進行專業檢查和保養,充分記錄設備試運轉期間的運行參數,將設備性能調整到最佳狀態;在開爐達產過程中,設備穩定運行,沒有因設備故障造成高爐慢風、休風,為高爐快速開爐達產打下了基礎。

1.4 開爐配料計算

為確保開爐安全順暢,快速達產達效,煉鐵廠組織技術骨干制訂了詳細的開爐達產方案(見表1),本次開爐爐頂要進行料流軌跡測量,為便于快速開爐達產,采用木柴填充爐缸開爐,風口下部300 mm 以下全部填充枕木(1 300 根),風口小套用枕木保護,爐腹以下全部裝凈焦,爐腰至爐身35%容積填充空焦(焦炭+白云石+螢石),爐身中下部加輕負荷料,爐身上部裝正常料,全爐焦比2.32 t/t。

表1 開爐料參數

本次開爐裝料階段由北京神網公司進行了料流軌跡測量,由于準備工作充分,裝料測量計劃周密,各方配合密切,整個裝料過程和測量工作有序進行,順利地完成了爐料填充及裝料測量的預定任務。裝料測試原則:一方面滿足高爐料面測量的需要,另一方面為達產過程中裝料制度調整提供依據[2]。開爐裝料測量工作從2023 年2 月26 日22:00 開始,至2023 年2 月27 日15:00 結束,裝料測量共用時17 h,為高爐順利開爐和快速達產提供了有利條件。

2 開爐操作

2.1 送風制度選擇

通才1 860 m3高爐開爐送風堵8 個風口,16 個風口送風,采取間隔堵風口方式,風口面積0.155 6 m2,初始風量為1 800 m3/min,風溫為850 ℃。使用耐火泥和輕質耐火磚堵風口,安排專人負責,確保開爐過程中不被吹開。開爐風口布局如表2 所示。

表2 開爐風口布局

2.2 點火送風

通才1 860 m3高爐于3 月1 日21:18 點火送風,送風后約8 min 風口點亮,22:16(送風后約1 h)高爐引煤氣至管網,之后采取高壓操作,22:30 時將風量加至2 400 m3/min 左右,送風后需要盡快提高爐缸溫度,使初渣具有較高的溫度及良好的流動性。通過控制加風節奏、調節風溫及裝料制度,同時嚴格控制壓差,確保爐況的穩定運行。出鐵前按風壓操作,出完第一次鐵后,按風量操作。04:06 時根據爐內理論鐵量的計算,開氧槍氧氣出第一次鐵,渣鐵熱量充足,流動性良好,出鐵70 min。表3、表4 分別為第一爐鐵水、爐渣成分,鐵水w(Si)=1.76%,比實際預計值偏低;爐渣鎂鋁質量比為0.69,二元堿度0.87。

表3 第1 爐鐵水成分

表4 第1 爐爐渣成分

隨著出鐵的好轉,逐步開風口加風(見表5),擴大礦批,增加焦炭負荷,根據生鐵成分和爐渣堿度,適當調整配比,做好爐溫和堿度的平衡,減少爐前勞動強度,保證渣鐵足夠的物理熱和生鐵質量。高爐于05:32 開始噴煤,07:00 開始富氧,氧量1 700 m3/h,3 月3 日09:20 風口全開,高爐操作恢復正常參數,實現了快速開爐達產。隨著工作風口和風量增加,在爐況順行度較好時,調整多環布料制度,使得爐料分布趨于合理,爐頂溫度曲線平穩波動,提高煤氣利用率,降低燃料比。

表5 開風口情況

2.3 裝料制度調整

高爐引煤氣后礦批加至25 t,風量由初期的1 800 m3/min 逐步加至2 200 m3/min,根據料線深度和煤氣利用率,附加凈焦補熱;隨著風量增加,提高料線,焦比從638 kg/t 降至580 kg/t,料制由礦2 環、焦4環向礦3 環、焦5 環過渡,料線逐步提至2 m,逐步外擴角度,提高煤氣利用率,降低消耗;第一爐鐵過后,焦比逐漸降至480 kg/t,后續根據爐溫、料速和煤氣利用率調整煤量,快速降低鐵水w(Si)至0.8%,降低爐前勞動強度。裝料制度調整情況如表6 所示。

表6 裝料制度調整

2.4 爐況調整

本次開爐過程中沒有大幅度氣流波動,爐況平穩順行,但受爐前出鐵影響,仍出現了持續高壓差現象,通過控制風量和調整料制,加快爐前出鐵節奏,風壓逐漸降低,開爐初期因爐溫高、渣量大,給渣處理系統帶來較大壓力,通過快速上負荷降硅,減輕了爐前出鐵壓力。此外開爐過程中各系統密切配合,沒有出現因設備故障造成的高爐減風、慢風,高爐實現4 d 達產,高爐利用系數、煤比、燃料比等指標穩步優化,實現了安全開爐和快速達產。開爐達產指標如表7 所示。

3 結論

1)通才1 860 m3高爐開爐實現送風1 h 快速引煤氣、7 h 出鐵、40 h 全風操作和4 d 達產,高爐利用系數、煤比、燃料比等指標穩步優化,實現了安全開爐和快速達產。

2)本次開爐受客觀條件的制約,高爐使用全落地燒結恢復爐況,經過精心組織上料,槽下嚴控篩分,制訂詳細的開爐達產方案,保證了開爐達產過程中爐況的穩定順行。

3)使用木柴開爐具有點火快、引煤氣快、探尺動作快的特點,極大地加快了開爐進程。裝料過程中北京神網公司技術人員對高爐爐型、溜槽角度和料流軌跡進行了精確測量,為后續優化調整、快速達產創造了有利條件。

4)本次開爐達產速度快,燃料消耗降低明顯,得益于整個開爐團隊的密切配合,特別是全程設備未發生故障,爐前能及時出凈渣鐵,為爐內加風和高爐快速達產提供保障。

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