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鈉鈣硅高白料玻璃全電熔爐工藝控制

2024-03-27 08:02于長友
玻璃 2024年3期
關鍵詞:全電熔爐單耗

于長友

(敘永郎酒東方玻璃有限公司 瀘州 646499)

0 引言

盡管全電玻璃窯爐在國內已研制探索了較長時間,但大多是在硼硅浮法玻璃、高硼硅玻璃、硼硅酸鹽玻璃、乳白玻璃等方面的應用報道[1-7],在高白料玻璃上應用的公開報道較少。在碳達峰、碳中和的大環境下,我司引進了一臺熔制高白料玻璃的全電熔爐,在開始投產及后續生產過程中,出現一定的熔化缺陷,通過不斷地探索研究,優化料方、出料量、單耗、冷頂層方面的控制,將玻璃液合格率由92%提升至99.45%,同時保證了全電熔爐穩定運行。

1 熔爐概況

全電熔爐是上大下小“T”型六角形,熔化面積28 m2,總池深3.12 m,電極采用鉬電極,18根斜底插鉬電極(3根電極為一組,6根為一對,一共3對電極)、6根底部啟動電極和1根流液洞電極及2根上升道電極。日常使用過程主要用斜底插電極,其余電極不開。理論設計出料量60 t/d。

2 全電熔爐料方控制

電熔窯爐的玻璃成分與火焰爐基本相似,但火焰爐可以使用的料方電熔爐不一定能使用,需要做一些調整,包括原材料顆粒度的選擇、配合料水分控制、澄清劑的選擇(不選擇與鉬電極發生反應的物質,如Na2S O4、 As2O3[8]等,且配合料氣體率需控制不宜超過18%),原料用量的選擇及原料純度的控制等,要分別去調試[9]。全電熔爐玻璃基本組成及優化調整見表1。

表1 全電熔爐玻璃基本組成及優化調整 %

2.1 料方的設計及優化

(1)降低氧化鈣,增加氧化鎂,增加玻璃液黏度;

(2)降低氧化硅,增加氧化鋁,調整玻璃性質;

(3)降低氧化硅,增加氧化硼,提高耐水性及澄清效果;

(4)增加氧化鈰用量,提高澄清效果;

(5)增加氧化鋯用量,調節耐水性,提高機械性能。

每次改過料方后,觀察一周再進行下一次調整,要求調整幅度小。料方優化方面,達到性能及質量要求后,不頻繁更改料方。通過調節后的料方,玻璃的耐水性達到HC3級以上,且條紋及氣泡滿足質量要求。

2.2 原材料方面控制

(1)純堿由輕質堿改為重質堿,冷頂層控制較好;

(2)方解石由顆粒狀改為粉狀,冷頂層效果較好;

(3)石英砂水分控制,由原來的人工每4 h測量一次,改為在線接觸式測水分儀,可及時修改料方,料方的準確性更優;

(4)配合料水分的控制,根據料的干濕度,由原來的4.2%控制在3.5%左右。

通過控制粉料的顆粒度、石英砂水分和配合料水分,最終確保了冷料層厚度在(150±30)mm,且不透紅,比較穩定。

3 出料量的穩定控制

出料量增加,相應的電流要提高,如電流不增加,功率不夠,會造成冷頂層偏厚,總的電阻增加,最終導致有效的熔化區域減小,導致氣泡產生[10]。出料量減少,相應要降低電流,否則會出現冷頂層變薄,熔化過剩。計劃性更換行列機耐材或出料量降低50%時,需要在行列機停機之前提前5 h,斜底插電極(UR項、VS項、WT項)三項各降電流20 A,待行列機停機軋料開始時,電流可以降低到保護電流,防止控制不當,產生紅頂。待恢復下料目標時間提前4 h開始升電流,需注意電壓,待電流恢復正常值時,需補充投入冷料需要的熱量,比正常單耗稍高20%,待玻璃液質量正常后恢復正常單耗。

全電熔爐熔化需服務于生產成形,有計劃地調整出料量,是合理安排成形生產的必要保障。出料量需要調整時,生產部門需提前3天制定好調整計劃,并提前24 h通知熔化部門,熔化部門根據下列調整步驟進行調整:

在全電熔爐運行穩定(即出料量固定)階段,根據出料量和熔化部輸入功率計算出熔化單耗(即kW·h/kg玻璃液)。

(1)出料量提高范圍在1%~2%的,提前4 h開始調整參數,分2~3次完成,以現有熔化單耗為依據,逐步調整。在成形調整完成后,根據生料層厚度情況逐步、緩慢地調整參數到合理的熔化單耗。若降低出料量,則向相反的方向調整。

(2)出料量提高范圍在2%~5%的,提前8 h開始調整參數,每2 h調整1次,以現有熔化單耗為根據,逐步調整。在成形調整完成后,根據生料層厚度情況逐步、緩慢地調整參數到合理的熔化單耗。若降低出料量,則向相反的方向調整。

(3)若出料量提高5%~10%(原則上不這樣操作,因為會對窯爐的壽命和料質造成極大的影響),為了盡量保證生產穩定,調整分為兩步進行。第一步先調整一半,待穩定2~3天后,觀察料質沒有變化,再調整另外一半。

在所有換產的過程中,料道不能停止出料,除了更換剪刀外,必須按照生產運行的機速進行沖、剪料,保證出料量和熔化的參數穩定。

4 加料及液面的控制

液面調整可影響有效熔化深度、爐內電流運動狀態及料道不動層變化,控制不當易產生氣泡、條紋缺陷。我司采用華富制造的全自動加料機,工作原理:料倉的料下到小皮帶上,小皮帶傳送到大皮帶,大皮帶在冷頂層上面擺動,料經過分料裝置均勻分布在冷料層上??煽刂拼笮∑俣?,邊緣加料及加料過程,加料量在冷料層中下料速度等。

(1)液面對全電熔爐的控制非常重要,且比火焰爐更嚴格,不同的是火焰爐要求控制在±1 mm,而全電爐液面控制在-0.7 mm到+0.3 mm之間為宜,確保加料機均勻的連續加料,且加料量要穩定。

(2)在液面控制中要特別注意加料機的堵料,尤其注意加料機前端的分料裝置。分料裝置的設置及選擇:根據混合料的干濕程度,顆粒度等,確保配合料均勻地掉落在粉料裝置上,保證冷料層的全覆蓋。應特別注意大小皮帶的配合及大小皮帶的速度匹配性。

(3)無特殊情況,確定好標準液面后,不輕易調整標準液面。

5 冷料層的控制及測量

本廠采用人工測量,每1 h測量一次,觀察冷頂層均勻程度。冷頂層的影響因素很多,幾乎所有的工藝控制,最終都反饋在冷頂層厚度上。通過實踐經驗得出冷頂層厚度在(150±30)mm時利于排泡[10]。不同的窯爐設計,冷頂層厚度可能會有一定差異,要因地制宜,探索出全電熔爐合適的冷頂層厚度。

6 電流控制

全電熔爐的電流控制至關重要,我司采用恒流控制熔化單耗,正??刂圃?.0 kW·h/kg玻璃液。值得注意的是各項電流須均衡,我司控制的斜底插電極(UR項、VS項、WT項)三項電流大致是相差100 A。優質玻璃液固化工藝范圍見表2。

表2 優質玻璃液固化工藝范圍

7 意外停電和計劃性停電檢修

停電對全電熔爐影響很大,一旦意外停電,需要按停電流程逐漸啟動。首先第一時間切換電極水套水,使用備用水對電極冷卻,確保電極處不出現漏料并迅速啟動發電機,開冷卻池壁、流液洞風機,開啟保護電極(底插電極、流液洞電極及上升道電極),來電后,需要按來電流程逐漸啟動,并補充停電時間投入冷料的熱量需求。如計劃性檢修停電,需注意做好計劃安排,停電后對電爐再次系統檢查,避免重復停電檢修。

8 玻璃的條紋控制

通過在料道底部放料,把帶有條紋的玻璃液或組成差異較大的玻璃老料排出,大大降低了成品條紋的產生。嚴格控制液面的波動,保證溫度制度及各生產線出料的穩定。

9 結論

通過設計料方與調整、控制配合料質量、出料量、玻璃液面、冷頂層、電流、意外停電和計劃性停電檢修、條紋解決等各工藝過程,優化整體工藝細節,最終實現采用全電熔爐后提升玻璃液質量,玻璃穩定生產,達到提質增效,窯爐安全運行的效果。

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